陶企煤改气既有铁腕 也要解难
集中供气是否更现实?
供气站建设紧锣密鼓,粉煤气流床气化技术具有高效、环保和清洁的特点
釆访中,一些企业负责人给出了一个建议:县政府与其每年拿出几千万元用于企业的天然气补贴,还不如将这些钱集中投入到煤气集中供应站的建设上。
目前,企业的主要污染来自各企业自备的煤气发生炉,如果政府引进或投资建设煤气集中供应站,完善污染防治措施,不仅能有效地改善当地环境质量,也可以大大减轻企业负担。
实际上,这样的改造方案正在一些地区紧锣密鼓地开展过程中。闽清县环保局局长黄维江告诉记者,闽清县拟在陶瓷行业集中区采用集中供煤气的方案,拟引进粉煤气流床气化技术,取代企业的自备煤气发生炉。这一方法能为企业提供洁净、低廉的工业燃气,经测算每立方米售价为2.5~2.6元,远低于天然气价格。
与固定床气化技术(目前闽清建陶业采用的煤气发生炉造气技术)相比,粉煤气流床气化技术具有高效、环保和清洁的特点。
黄文志告诉记者,采用粉煤气流床气化技术后,气化炉的操作温度高达1000℃以上,从而可避免煤在低温干馏过程产生煤焦油等挥发性物质,可以消除当前固定床气化技术大量产生煤焦油的问题。因为煤焦油是危险废物,若不产生煤焦油,可有效减轻后期煤焦油的贮存、处置和监管压力。
因为粉煤气流床气化技术采用高温富氧气化反应,煤气中几乎不含焦油等酚类物质,洗涤过程也就不会产生含酚废水。
据悉,采用这一技术后,洗涤废水主要成分是氨氮,经处理后可实现循环使用。同时,还将配套湿法脱硫工艺对煤气进行净化处理,实现二氧化硫减排。据悉,这一技术对煤的品种要求没有那么严格,多种煤都可以使用。
据了解,闽清县计划投资两亿多元,利用粉煤气流床气化技术建设集中供气站来替代天然气,对当地黄石工业区内的7家规模陶瓷企业、11条生产线进行集中供气。据测算,项目建成后,按年消耗煤炭28万吨计,每年可以实现减排二氧化硫4990吨,回收单质硫2495吨。